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廣東中遠海運重工成功完成首個半潛船壓載水系統(tǒng)改裝工程

   2021-04-24 船海裝備網(wǎng)3550
核心提示:“祥云口”輪是中遠海運特運2010年建造的一艘半潛船,此次進廠修理主要是新加兩套壓載水處理系統(tǒng)。這是該系列船新加壓載水處理系

“祥云口”輪是中遠海運特運2010年建造的一艘半潛船,此次進廠修理主要是新加兩套壓載水處理系統(tǒng)。這是該系列船新加壓載水處理系統(tǒng)的第一艘船,也是廣東中遠海運重工對此種船型改裝工程、壓載水處理設備都是第一次嘗試。

廣東中遠海運重工成功完成首個半潛船壓載水系統(tǒng)改裝工程

該改裝工程所用壓載水處理系統(tǒng)是剛取得認證的國內(nèi)自主知識產(chǎn)權的新設備,主要原理是通過往壓載水注入氮氣,把氧氣置換出來,讓水中微生物因缺氧而窒息,起到殺死微生物的效果。改裝工程遭遇了重重困難,最終在船廠、船東、改裝項目組努力下,按期完成所有試驗并取得船級社認可證書,為該次修理畫上了一個圓滿的句號。


主動作為安全高效


“祥云口”輪原計劃4月中旬進廠新加壓載水處理系統(tǒng),但因船期和裝載任務的調(diào)整,該輪不得不提前到2月23日進廠。在設計圖紙、設備、材料備件等均未到位的不利情況下,廣東中遠海運重工一方面協(xié)調(diào)技術部加快與設備廠家的溝通確認,以最快速度完成最終版設計圖紙并下發(fā)車間安排預制,車間連夜趕工完成新管路和設備支架的預制,往往一周才能完成的預制量,僅用了4天左右時間就完成;另一方面項目組與船東機務、設備廠家進行充分現(xiàn)場勘驗,綜合考慮吊運作業(yè)、人員通道、通風照明、管線拉設等因素,第一時間確認工藝孔開設位置,大大提升后期施工效率,同時也減少了安全隱患。


新加壓載水處理裝置設備、管路尺寸比較大,每次設備吊下機艙都是一次高水平起重“考驗”,一套膜化裝置就有7個直徑1.5米,高約2米的大罐子,設備自帶管路DN457的大管子都是4-5米長,機艙分4層,在設備轉運時原吊運口只有300-400mm高的活動空間,轉運一個設備或管子至少需要3-4個葫蘆進行互相配合作業(yè)才能轉運到機艙底設備安裝位置。項目組根據(jù)現(xiàn)場實際情況對設備進行分解吊運,減少轉運難度,保障了安全可靠。


學川崎促改善提效率


施工過程中,項目組不斷進行KPS嘗試。該輪和常規(guī)散貨船、集裝箱船不同,壓載艙室多達82個,壓載水直接涉及約50個艙室,大部分艙室道門是在機艙內(nèi)的左右二層通道內(nèi),空間狹小,通風照明、管線拉設及管路下艙都是難題。項目組根據(jù)這種情況,在甲板4/7艙直接開設兩層工藝孔,讓管路、通風直接從艙下到艙底,艙與艙之間橫艙壁開設工藝孔,把整個邊艙連通,管路可以直接用自制的小推車推運到制定位置,解決人工搬運百公斤管路近200米距離難題。在二氧化碳焊接的過程中,利用原船壓載艙系統(tǒng)給艙室進行負壓,把艙室內(nèi)廢氣進行置換,減少了近百米抽風管的拉設,而且排出廢氣的效果比拉設風管效果更明顯。


此次半潛船成功新加壓載水處理系統(tǒng)拉開今年系列半潛船新加壓載水處理系統(tǒng)、加裝風電支墩結構工程的序幕,為后續(xù)“6+1”大項目工程奠定良好基礎!


 
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